笔者公司生料磨配置为ATOX50辊磨,双风机系统。磨主电机功率为3800kW,主电机额定电流为258A,2008年3月投产,投产以来,辊磨运行状况良好,产量410~430t/h,生料出磨细度0.2mm筛筛余<2.0%,原生料组分为:石灰石、砂岩、铝土、铁石,四组分都为块状物料。由于铝土矿和铁石子的供应点越来越少,品位越来越低,同时从废物利用的角度考虑,2012年4月份公司决定由湿粉煤灰替代铝土,用铁矿石尾粉代替铁矿石,二 者 均 为 粉 状 物 料,水 分 达20%。2012年2月份公司利用年修时,对粉煤灰秤及下料口进行了改造。在更换原料后,磨况发生了以下变化。
1 中控操作参数的变化
1.1 料层厚度和磨内喷水
由于粉煤灰和铁石尾粉含水量较大,有助于料层的形成,而且容易偏厚,因此磨内喷水量大大降低,详细数据见表1。
1.2 磨主电机电流
主电机电流波动大,出现明显的峰值,高时超过300A,最高可致保护跳闸。低时只有120A,趋势图见图1(红色代表电流、黄色代表振动、绿色代表料层)。
2 磨机设备的变化
2.1 振动变大
换料后由于料细、料湿(含水量大)、出磨成品料不均匀,使磨机振动范围没有规律性,有时振动很高,有时振动很低。振动很低时,如果不及时调整就会造成振动大跳停。
2.2 液压拉杆活动剧烈
由于料层不稳定波动大,拉杆活动剧烈,导致拉杆和螺丝断裂。
2.3 主电机保护跳闸
料层变化快,来不及控制,电流峰值频繁。
3 采取的措施
(1)调整挡料圈高度。因为料层偏厚,研磨效果下降,研究决定降低挡料圈高度(从190mm降到 170mm),用加水来稳定料层,提高研磨效果,提高产量。调整后磨况并没有得到改善,磨机电流反而波动更大,瞬间峰值更高,导致磨机保护跳闸次数增多(见图2)。经过2个月的运行,又将挡料圈恢复到原来的190mm。
(2)减少通风面积,提高磨内风速。挡料圈外侧和环形压风板间隙处通风面积受磨损的影响逐渐变大,环形压风板易脱落,造成局部风短路,喷口环处磨损较严重,造成外循环量偏多。在停磨检修时,对环形压风板与挡料圈处的间隙做了调整,由原来的25mm减少到10mm,喷口环与环形压风板焊接直径约30mm的圆钢。
(3)调整研磨压力。研磨压力之前控制在13.5~13.8MPa,由于料层波动大、振动及电流不稳定,液压拉杆损伤严重,于是将研磨压力降到12.5~13.0MPa。
(4)提高入磨温度。窑尾余热旁路阀由全关打开5%左右的开度,入磨温度提高10℃左右,温度增加,风量增加,出磨合格料量增加,料层变薄,内循环减少。
(5)减少配料波动,稳定料层。荧光配料每小时自动补偿一次,补偿时间短(5min以内),补偿后又恢复到原来的曲线。这样对料层影响很大,甚至会出现因料层过厚来不及调整而导致振动大跳停的情况,尤其是大幅度调整粉煤灰时最为明显。在与化验室工作人员沟通后,在配料过程中取消自动补偿,改为根据率值变化进行小幅度调整,大大减少了因配料补偿对磨况造成的影响。
(6)加强对石灰石粒度的控制,保证石灰石取料机的正常运行。
4 效果
通过以上措施,磨机电流波动大大减小,基本不再出现峰值,不再出现因电流高或振动大而跳磨的情况。料层厚度较为稳定,液压拉杆振动幅度减小,产量上升20~30t,磨况恢复到正常状态,磨电流及料层趋势见图3。
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