1号原料制备系统使用的风扫立磨于2009年12月投产使用。由于多次生产低碱水泥,使用高品位硅石,对辊皮的磨损较大。至2010年5月,该磨辊皮最大磨损量已达到146mm,无法继续使用。由于该生产线投产仅半年时间,为尽量缩短停窑的时间,鉴于别的厂家曾在磨内更换过辊皮,遂决定此次检修在磨内更换辊皮。2010年6月4日,检修开始,在检修之前对检修方案与施工单位反复研究,精心实施,于8日完成检修并顺利实施了更换辊皮的工程,立磨开机后运行正常。
2号原料制备系统立磨自2005年3月投入使用。2010年前后,2号原料系统立磨运行状况较差,台时产量约为330t/h~380t/h,3个扭力器处撞击声较大,磨机整体晃动,虽采取多种措施,但效果并不理想。当时辊皮最大磨损量82mm(标准为150mm),磨盘瓦为43mm(标准为58mm),并未达到需要更换的标准。为此,生产技术中心多次组织企业技术人员进行技术诊断,并对以往的磨机运行状况进行总结,判断故障原因可能是磨盘瓦的磨损,使磨辊研磨轨迹的改变,造成三角框架摆动大、扭力器运行不稳定。2010年3月22日,回转窑停窑定检,公司生产技术中心抓住机会,决定利用检修时间在磨辊不吊出的情况下更换磨盘瓦,结果仅用4天时间圆满完成磨盘瓦更换作业,开机后3个扭力器处的撞击及磨机整体的晃动都大幅度降低。
2010年9月,该2号磨磨辊辊皮已使用1年时间,最大磨损量达到117mm,严重制约了磨机的台时产量,约为340t/h~360t/h,主减速机高速端振动在2.7mm/s~2.8mm/s,瞬时最高点达到3.3mm/s,对回转窑的台时产量也有较大影响。
2010年9月10日,2号窑系统进行检修,2号磨磨辊辊皮磨内更换项目在此期间得以实施,由于2号立磨已运行5年多时间,有两个磨辊的基体结合面已有一定的磨损,在辊皮与基体之间加了垫片以补偿其磨损量。检修过后台时产量约为400t/h~430t/h,主减速机高速端振动在2.4mm/s~2.6mm/s,瞬时最高点达到2.8mm/s,较检修前有了大幅度好转,为窑系统高效、高产运行奠定了坚实的基础。
总结在立磨磨内成功更换辊皮和磨盘瓦的经验,关键在于几大节点。
严格把关细节决定成败
在检修过程中,技术人员严格按照施工方案的要求,对施工过程中的细节问题进行把关,作好相应的记录,发现问题及时与施工方进行沟通,及时改进。
制定检修方案,首先要考虑到设备及人身安全。磨内施工空间较小,在制定检修方案时,技术人员充分考虑到吊装对压力框架安全装置的设置、辊皮吊装鼻的焊接位置、强度、焊条材料等,同时在施工过程中严格按照要求进行检查,从而确保设备与人身的安全。
在施工过程中,严格按照要求对辊皮、磨辊基体、螺栓护碗、辊皮压板及辊皮垫片接触面的表面硬料、铁锈等进行打磨,要求见到金属光泽,每一个部件安装前再次进行确认,合格后方允许安装。
对各安装间隙进行明确规定范围,每一块辊皮安装后都进行测量,并作好记录,合格后方可安装下一块。
对螺栓紧固的力矩进行明确规定,在紧固过程中进行全程跟踪。
在开机后紧固螺栓的时间间隔、力矩、紧固次数严格按照规定进行执行。
精诚协作各负其责
检修中,不论是检修方案制定还是检修过程细节控制,岗位人员、工程技术人员、部门领导明确分工、各负其责,对项目的成功实施起到了关键性作用。
在施工前与施工过程中认真与施工单位进行沟通,吸取他们在其他单位施工的经验,不断优化施工步骤与细节。
由于此项目是24小时施工,指派相关人员密切配合,在检修前期与过程中对施工方案及立磨的资料进行了认真消化学习,在施工过程中严格做好各项工作,为检修的成功打下了坚实基础。
认真总结为今后项目检修打下坚实基础
鉴于此项目的圆满完成,以后立磨磨辊辊皮及磨盘瓦更换在磨辊本体无异常情况下,均考虑在磨内进行更换,彻底改变了原料立磨磨外检修的传统模式。通过总结,这一成果荣获淮海运营管理区2010年度技术革新二等奖。2010年1、2号原料磨均成功实现了在磨内更换辊皮和磨盘瓦,大大缩短了检修时间及费用,为窑系统的运行奠定了坚实的基础,为以后此项目的检修提供了宝贵的经验。
经济效益分析
由于检修周期的缩短,在以后需要更换辊皮或磨盘瓦时,可通过两台磨倒料,窑减产等措施在不停窑的情况下进行施工,尽量减少原料磨对窑系统的影响。
在磨内更换辊皮仅用了4天半时间,施工费为69000元,在磨内更换磨盘瓦时间为4天时间,施工费为68000元。而在磨外更换辊皮则需8天半时间,施工费达17万元,因此新的作业方法经济效益明显。
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