1 出现的问题及原因分析
2008 年7 月份进行大检修后, 由于当时耐火砖备用不足,以及对窑内耐火砖损耗量预测偏差,导致20~25m 处不到10cm 厚的耐火砖无法进行更换。在8月初投料后,整体窑皮挂得较平稳,因此,筒体温度也都较正常。8 月5 日出现液压挡轮故障后,8 日投料时, 由于生料成分波动较大(KH 在0.980~1.020 之间),导致20~25m 处窑皮大量掉落,筒体温度由原来的200℃一直上升,最高可达420℃。为了保护窑筒体不因高温变形,中控室采取了临时补挂窑皮的措施。
2 两种不同的临时补挂窑皮方法和效果
2.1 第一次采用的方法
对窑进行降温,适当降低预热器系统温度,并且将投料量由220t/h 降到180t/h 左右,减少窑头用煤,窑速由3.5r/min 左右下降到2.8r/min, 电流由500A左右降低至300A 左右。由窑头观察,窑内由明亮变成暗红,经过三四个小时后,20~25m 处补挂上一层虚薄的窑皮,筒体温度也在不断下降。这种操作方法虽然暂时降低了筒体温度,但在此后的操作过程中马上暴露了弊端: ①窑投料量一直控制在180t/h 左右,无法提高;②窑皮不牢固,随时可能脱落;③由于不敢提窑温,因此,熟料烧不透,黄心料和飞砂料多,升重普遍在1100g/L 左右;④操作员操作难度大。因此,随着生料成分的波动以及煤粉质量的变化,在维持不到两个班后,20~25m 处窑皮再度脱落,筒体温度再次上升到420℃,而且还有上升的趋势。于是,采用了另一种
方法。
2.2 第二次采用的方法
适当提高窑内填充率(16%左右),适当拉长烧成带,将此高温段纳入烧成带进行补挂窑皮,具体措施是:①调整头尾煤细度,尾煤细度正常控制(2.0%左右),将头煤细度控制在2.5%~3%之间,适当加大系统抽风,C1出口压力由-5200Pa 提高到-5500Pa,将烧成带后移; ②将窑速控制在2.9~3.0r/min 之间,投料量控制在210t/h 左右, 预热器系统温度正常控制,将窑电流控制在400~500A 之间。由于生料波动大,这种操作方法对操作员要求较高, 应有良好的预见性,将窑温稳定。
采用这种方法几个班后,20~25m 处窑皮慢慢补挂起来,在运行两三天后,投料量也恢复到了220t/h;筒体温度一直在360℃左右, 并且有好转的趋势,窑皮也较完整。
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