一、技术措施影响磨机产量的因素很多,主要有入磨物料粒度、水分、磨机通风状况、选粉机的选粉效率等。因此,必须在这几方面采取切实有效的技改措施,才能提高磨机的产量、质量。
1.降低入磨物料的粒度。金利公司的粉磨物料是由旋窑熟料和立窑熟料按比例(1:1)混合而成,熟料在入库之前仅由一台颚式破碎机,将大于100mm的大块熟料进行粗碎,粗碎后的物料的平均粒度在25mm左右。针对粒度较大的问题,决定将原来的粗颚破碎机改造为对辊式破碎机,使入磨物料的平均粒径由原来的25mm降为15mm. 2.选用技术先进,运行可靠的高效选粉机。紫光公司生产的T-Sepax高效涡流选粉机,是借鉴国际上先进选粉原理,采用航空动力学分析方法而发展起来的科技产品。与传统选粉机相比具有体积小、选粉效率高、成品细度调节方便和产品质量稳定等优点。此选粉机允许风量、产量和喂料量在较大范围内变化而不影响选粉效率,分级性能十分稳定。因此金利公司决定选用紫光公司的T-Sepax-500型高效涡流选粉机(风量30000m3/h、产量20~40t/h),将原有的开流粉磨系统改为闭路粉磨系统,以达到大幅度提高磨机的产量、质量要求。
3.调整磨机的仓位尺寸。该厂Ф2.4×10m水泥磨是3仓磨,原有的仓位尺寸显然与之不相匹配,结合料磨物料的粒度大小和易磨性情况,为进一步增强1仓破碎能力和2仓的粉碎和研磨能力,将磨机的3个仓位重新作了调整,1仓的有效长度调整为2.75m、2仓调整为1.45m、3仓未作变化。
4.合理调整磨机的球锻级配。磨机的仓位尺寸调整后,球锻级配也应作相应调整,结合开路磨改为闭路磨的特点,分别将磨机1、2仓的平均球径由原来68mm和45mm调整为72.6mm和52.2mm,装载量由原来的12.9t和10.6t调整为18t和9t,3仓在原有小锻的基础上加了部分大锻。
5.更换与磨机相配套的收尘器,加强磨内通风。原有磨机收尘器采用的是自制的扁袋除尘器,收尘风量仅有10000m3/h,风压为1673MPa,收尘风量明显偏小,因此将磨机的收尘器更换为Pt7-64型气箱脉冲袋式除尘器,处理风量31200m3/h,借以提高磨内粉磨物料的风速,改善磨内的粉磨工况,减少过粉磨现象。
二、技改效果此次技改采用分步进行的方法来实施技改计划,首次在不停磨的状况下,安装选粉机和相关辅机,然后停磨改造磨机,调整仓位尺寸和球锻级配,调试时磨机的装载量为计划的80%时开始调试,调试当天磨机的产量即达到28t/h、细度<3.0%,之后将剩余球锻补足,通过调试,最后产量稳定30~31t/h,细度<3.0%(0.08的方孔筛余)。
通过此次技改,水泥磨的平均台产由原来的16t/h,提高到30t/h,吨水泥电耗由33.28kWh下降到21.35kWh,达到了技改之初的要求——低能耗、高产出的目标。
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