一、原因分析
进入十一月后,立磨台时产量由正常生产中的140t/h下降到120t/h,最终降为90t/h。振动值加大,操作压力因振动大不能提高,导致比表面积低于450m2/kg。尽管产量降至最低,立磨仍未能连续运转。另外,一旦煤粉车往煤粉仓打煤,热风炉很快熄灭,立磨因温度低被迫停止喂料。就此现象我们对全线进行了系统检查。发现存在以下问题:1)矿渣含水量大造成煤粉热量消耗增加;2)煤粉质量较次,造成灰分较大,烟道堵塞严重;3)煤粉仓仓位较低,造成打煤时风从煤粉仓直接通过二次风机进入炉膛;4)螺旋输送机、一次风机、二次风机检修不及时,造成送煤量、送风量不足。5)立磨主风机叶轮检修与更换不及时,磨损严重,造成系统风量不足,磨内风量的下降,使磨盘上细粉密集,立磨振动值增加,产量下降等。
二、 措施
1)加强原料管理。对矿渣堆场要求依次堆放,保证进厂水渣堆放3天以上,水份低于10%后方可进入受料坑。
2)加强燃料管理。煤粉作为立磨系统的燃料,其品位高低直接影响热风系统的稳定性。因此,强化原煤质量管理与煤粉车间设备管理,保证进厂煤粉的挥发份>15%,发热量>21000KJ/kg,灰份≤25%,固定碳≮60%,以最大限度地提高煤粉燃烧率。
煤粉燃烧后,少部分灰渣随气流进入立磨内,混集矿渣粉中,大部分沉降在热风炉炉膛内,或粘结在热风炉出口管道内壁上,随着结渣增多,管道通风截面积减小,造成热量输送不到立磨中,从而使立磨供热不足,被迫停机。因此,我们在热风炉管道正前方开一小洞,要求每班日清日毕,效果较好。如下图所示:
3)由于气流量大,气压高,煤粉仓仓位较低时,高压气流携带煤粉一同进入热风炉内,迫使热风炉熄火。因此我们要求,煤粉仓必须保证一定的仓位,且热风炉岗位工需随时与煤粉司机联系,增加打煤频次,降低气流量。
4)更换立磨主风机叶轮。定期、定人检修或更换主风机叶轮部件。
通过采取以上措施,立磨开起后,进出口压力差稳定于3.8KPa,振动值稳定于3mm/s,热风炉炉温1250℃,操作压力70bar,立磨运行渐趋平稳。
三、 总结
1)入料皮带上的矿渣干湿程度影响立磨的产量及运行情况。矿渣因为含水量大,能量消耗大且物料在磨内停留的时间增长,导致立磨进出口压差增大,磨盘料层厚度波动较大,大量的矿渣从外排口排出,回料量增多,振动值波动幅度大,所以立磨耗电量高且操作不稳。所以,尽可能控制入磨水份低于10%为宜。
2)燃煤的质量直接影响立磨系统的稳定性,因此要求进厂煤粉灰分低,热值高。
3)对设备进行定期、定人巡检、保证系统风量与风压的均衡、稳定。
4)硬质异物的进入、料层不稳定和喂料不均匀等均可能造成立磨被迫停机,因此操作中应密切关注各工艺参数的变化及相互间的关系,对故障和隐患做出准确的分析、判断,并进行及时调整。
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