基本情况:生料磨:ATOX37.5立磨,细度目标值一般≤14%(80μm),四组份配料:石灰石,砂岩,铁粉(近期与钢渣混用),粉煤灰(不入磨,直接喂入旋风分离器进口)。
1 设备因素
1.1选粉机
选粉机原配的导向叶片随着磨损的不断加剧,已陆续被更换,更换的导向叶片采用AOX500配件,耐磨锰钢材质。在生产中,更换的导向叶片的间距变大。(2)内部笼式旋转体的下部笼格,已出现明显磨损。这种情况,对出磨细度跑粗有直接影响。
1.2磨辊,磨盘衬板
其磨损中后期,辗磨效率相当降低。在保证产量的前提下,对出磨细度的控制有一定的制约。
2 工艺因素
粉磨系统风量变化
2.1 随着窑产量的进一步提高,窑系统的拉风量随之增大,粉磨系统的风量(尤其式磨内通风量)也相应加大。(2)粉磨系统的漏风。主要集中在磨系统:入磨下料溜子,2号辊处磨机壳体。此两处漏风较重,也加大了入磨风量。
2.2 喷口环处风速与选粉机处风速相对不协调
喷口环磨损,部分掉落和导风槽板(主要是上部)磨损的加重,使喷口环处的通风面积增大,风力发散,风速降低,部分物料未能有效吹回到磨盘上充分碾磨,直接造成吐渣增大,磨产量随之降低,也不利于细度的控制。为了弥补喷口环处风速的不足,加之上段提到的(1)、(2)两点,操作中相应提高了循环风机的拉风量和尾排风机的排风量。这种情况下,喷口环处风速提高接近于原先水平,但磨内的风速尤其是通过选粉机的风速要比原来快的多。有以下两点例证:A选粉机导向叶片以及磨内衬体的磨损速率快,往往刚修补更新至半个月左右,就被风扫得相当严重。B在粉磨系统风量等工况不变的情况下,选粉机转速由93r/min提高到103r/min,出磨细度无明显改观见表1。
表1 成品细度与选粉机转速,风速关系
由此分析,选粉机处风速较以往要快,这也就是出磨细度跑粗得一个重要原因。
图1 工艺流程简图
3 物料因素
3.1原料的易磨性
需要提出一点,原用的铁粉,现和钢渣混用,两者的原则上是按1:1的量来搭配使用,实际有时钢渣的用量偏大。钢渣易磨性差,在对成品细度筛余物所作的化学分析对比中,Fe2O3的含量明显较高。因此,钢渣的使用和用量的多少,对比磨细度有一定的影响。以下是对筛余物与出磨样品成分分析的对比见表2。
表2 筛余物与出磨样品成分分析
3.2 粉煤灰的影响
我公司生料磨配用的粉煤灰的细度范围一般在20%-35%(80μm),粉煤灰不入磨而直接喂入旋风分离器进口。其用量大小,粗细程度对生料磨成品细度也有一定影响。在日常生产中,这个影响随着粉煤灰自身品质的波动,表现的也不稳定。
3.3 窑灰
随机抽检,窑灰细度<1%(80μm)。
4 其它因素
4.1 取样点的影响
取样点位置的不同,对成品细度有较大影响见图2。
图2 取样点位置示意图
A点(不掺窑灰),位于风送料粉的过程之中,位置靠上。斜槽风机吹送的料流中,较轻的粉料易被吹起浮于上部,因此A点样成品细度偏细,代表性较差。B点,料流不够稳定,料粉中较轻的漂浮物等居多,Al2O3含量偏高,成品细度有波动,多偏细。C点,料流中较多的相对又比较重的料粉易从这一侧经过,Fe2O3,SiO2含量较高,成品细度偏粗。D点,大部分料流沉降经过此处,较均匀稳定,有代表性,为目前的取样点。
4.2 与产量相矛盾
操作上若一味追求产量,有时随着工况的变化,成品细度相对难以控制见表3。
相应措施:勤维护,调整,更换导向叶片,提高选粉效率;加宽加厚喷口环,修复导风槽板,加强磨系统密封,减小漏风,以提高喷口环处风速;在满足正常工况的条件下,尽量减小循环风机的拉风量(视情况可适当减小尾排风机的排风量),以降低选粉机出的风速,多关注各种原料(重点是粉煤灰和钢渣)的配用情况,根据情况操作上尽可能的做些利于细度控制的调整(比如:在满足三率值的范围内,尽量少配用铁粉,控制Fe2O3的含量于下限)等。由表3可看出,采用措施后,在工况稳定和生产均衡的情况下,成品细度有所好转,可控制在目标值。
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