原磨头进料装置如图1所示。存在的问题:
1)进料螺旋叶片低,高度只有60mm,碎煤进磨不及时,常有一部分煤粉堆积在进料口处。
2)在烟煤溜管下面的透风阶梯溜 后积有煤粉。
着火原因分析:来自篦冷机的高温热风温度为260~280℃。堆在阶梯溜板及进料口的积煤,在高温的作用下发生自燃,产生火源。在系统风机拉风的作用下,火星进入煤磨烘干仓,点燃浓度较大的悬浮煤粉,产生明火,发生爆炸。
改进措施:
1)加高进料螺旋叶片50mm,使其总高度达到110mm。
2)在烟煤溜管最下面的阶梯溜板后面,焊上耙钉,打上G-16浇注料。浇注料打的要平滑,附在热风管内壁上,形成一定的坡度(见图2),使该处不再积存煤粉。
2煤粉仓的改进煤粉仓的底部是一个圆盘形稍带倾斜的平仓底(见图3),设有边风和底风,边风用12根Φ20mm管道切向吹入仓底,底风用6根Φ20mm管道垂直向上吹入仓底。边风和底风由时间控制仪定时控制,交替吹风,间隔时间60s,每次吹堵时间30s。在煤仓底部开有2个Φ500mm的下料溜管,一个去窑头煤粉秤,一个去窑尾煤粉秤。中间设有一个搅拌器,能清除底部的积煤。存在的问题:
1)6根Φ20mm的底风风管容易堵。一种原因是在回转窑点火时,预先要磨一些煤粉,进行回转窑升温。而此时没有热风对碎煤进行烘干,磨出的煤粉水分大,煤粉漏入底风风管,时间长了黏结而堵;另一种原因是在冬季时,来自空压机的压缩气体容易结露,水珠附在管壁上,与漏下的煤粉混合,时间长了而产生堵塞。
2)在煤粉仓的底部,存在搅拌器刮不着的两个区域(见图3),面积分别为0.3m2,该处的积煤不能及时被叶片带走。特别在底风管堵塞时,积煤较多。当煤粉仓内的煤粉需要放空时,该盲区的积煤遇到氧气迅速发生自燃,产生明火,并点燃仓内的煤粉,浓度大时发生爆炸。
改进措施:
1)在煤粉仓底风管路上,靠近仓的底部,增设6个单向阀门(见图4)。当底风吹风时,阀门自动打开。当底风不吹风时,阀门自动闭合,煤粉进不到管路中。
2)加长搅拌器的叶片120mm,上面焊有一块筋板加固(见图4)。加长的叶片与筋板材料要和原搅拌器叶片一致,均选耐热钢1Gr18Ni9ti,并用耐热钢焊条r207进行焊接。叶片加长后,我们对搅拌器功率进行了测试:搅拌器配用功率4kW,额定电流9.4A。叶片未加长时,工作电流5A;叶片加长后,工作电流7.2A。因此,叶片加长后,对搅拌器的配用功率影响不大,在规定范围之内。
3防爆器的改进
防爆器的构造见图5,活动盖用4个弹簧压着,弹簧的一端固定在槽钢上。其原理是:当煤磨系统内的煤粉发生自燃时,在内部气体的压力下活动盖打开。压力释放后,活动盖在弹簧的作用下恢复原位。存在的问题:当煤磨系统内堆积煤粉发生自燃,引起系统悬浮煤粉着火时,迅速膨胀的气体产生巨大的压力,将会顶起活动盖,撞开固定槽钢,腾空而起,形成二次危险源。改进措施:在活动盖的上面焊接2块12号槽钢,槽钢的一端焊在轴上(见图
6)。当防爆器内压力增大时,活动盖打开,撞在挡板上,在重力的作用下会自动闭合。该装置设有强制约束力,避免了活动盖飞出的危险。
4注意的问题
1)煤磨进料装置改进后,要在其热风筒上开一个人孔门(见图2),应经常观察该处浇注料的磨损剥落情况,发现问题及时处理。
2)煤粉仓改进后,配用的搅拌器可定期搅拌。根据我厂的使用经验,正常生产时每隔两天开一次即可,每次开1h。但在煤粉仓需放空时,搅拌器应在磨头停止喂煤时连续运转,直到煤粉仓排空为止。
3)煤磨的安全生产至关重要,虽然对工艺设备存在的问题进行了改进,但在操作和巡检上也要严格执行安全操作规程,时刻做到警钟长鸣。
5改进后效果
煤磨系统自改进后,通过一年多的生产应用,再没有发生煤粉自燃现象,保证了煤磨安全生产,效果较好。
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